RTO催(cuī)化燃燒(shāo)設(shè)備(bèi)廠家

RTO催化燃燒設備廠家摘要

RTO催化燃燒設備廠家,RTO蓄(xù)熱式催化燃燒,熱氧化(huà)器在(zài)印鐵行業中的應用 摘要:印鐵塗布和印刷的(de)尾氣中含有大(dà)量的VOCs及CO,直接排放會對環境造成極大汙染,如何處理這部分尾氣使(shǐ)之

RTO催化燃燒設備廠家,RTO蓄熱式催化燃燒,熱氧(yǎng)化器在印(yìn)鐵行業中的應(yīng)用

摘要(yào):印鐵塗布和印刷的(de)尾(wěi)氣(qì)中含有大量的VOCs及CO,直接排放會對環(huán)境造成極大(dà)汙染,如(rú)何處理這部分尾氣使之達標排放,並做到資源和能量的綜合利用尤為重要。上海(hǎi)寶鋼包(bāo)裝股份有限公司在國內首次用蓄熱式(shì)熱(rè)氧化器(RTO)裝(zhuāng)置對年產500t塗布尾氣進行了處理,處理後的尾氣完全達到GB16297—1996排放標準以及DB31--933--2015上海市大氣(qì)汙染物綜合排放標準。介紹了利用RTO裝置處(chù)理印刷和塗布尾氣的工作機理,從RTO的性能、使用的壽命和日常的維護費用等角度對該案(àn)例進行了分析,結果表明,RTO優於目前其他同類的廢氣環保處理裝置。

隨著我(wǒ)國經濟的快速(sù)增長,能源與環保的結構性矛盾更加突出,節能與環保已在社會(huì)形成一種共識,被推到一個前所未有的(de)高度。印鐵塗布生(shēng)產中由於尾氣中含有(yǒu)VOCs成分,因而尾氣(qì)的排放一(yī)直困擾著印鐵行(háng)業。另外尾氣中含有濃度(dù)較高的CO,直接排放也造成了(le)巨(jù)大的能源浪費。現有的焚燒(shāo)爐和(hé)催化氧化(huà)裝置(zhì)存在節能(néng)效果不夠顯著、運行成本較高、設備運行不夠(gòu)穩定等問題。鑒於以上情況(kuàng),上海寶鋼包(bāo)裝股份有限公(gōng)司決定采用蓄熱式熱氧化器來處理印鐵塗布尾氣。

1蓄熱式熱氧化器處理印鐵塗布尾(wěi)氣

1.1蓄熱式熱(rè)氧化器原理簡介

蓄熱式熱氧化器(RegenerativeThermalOxidizer,以下(xià)簡(jiǎn)稱RTO),是國際上一種最為有效(xiào)的VOCs治理技(jì)術裝置,主要用於處理中低濃度揮發性有機廢氣。其基本原理是VOCs與O2發生氧化反應生成CO2和H2O,化學方程(chéng)式如式(1)。

aCxHyOz+bO2→cCO2+dH2O(1)

熱氧化器中加入蓄熱體,儲存熱量預熱VOCs廢氣,對預(yù)熱(rè)後的VOCs廢氣(qì)進行(háng)熱氧化處理。隨著蓄熱材料的發展,目前蓄熱體的熱回收率已能達到95%以上,具有顯(xiǎn)著的節能(néng)效果。當VOCs濃度較(jiào)高(gāo)時,餘熱可做二次回收,因而RTO廣泛應用於石油、化工、塗裝、塗(tú)布、醫藥等行業。

典型的兩床式RTO如圖1。RTO啟動前先通過燃燒器對(duì)燃燒室及填料床預熱;預(yù)熱完成後,含有VOCs的尾氣先進入1#填(tián)料床預熱,然後通過燃燒室,在燃燒室內VOCs充分(fèn)氧化放熱;氧化完(wán)成後潔淨的(de)氣體通過2#填料床冷卻,並將熱量傳遞給2#陶瓷床,隨後潔淨的氣體排入大(dà)氣,此過(guò)程(chéng)為半個周期。半個周期(qī)結束後,閥門切換,含有VOCs的氣體先通過2#填料床預熱,然後在燃燒室氧化放熱,再通過1#填料床進行熱交換放熱,放熱完成後,潔淨的氣體排(pái)入大氣,至此完成一個周期循環。

RTO催化燃(rán)燒(shāo)設備廠(chǎng)家(jiā)

1.2蓄熱式熱氧化(huà)器處理印鐵塗布尾氣

印鐵塗布(bù)尾氣中主要有害(hài)成分為苯、二甲苯及其他非(fēi)甲烷總烴,上海寶鋼包裝股份有限公(gōng)司針對500t/a塗(tú)布(bù)尾氣情況,決定采用蓄熱式(shì)熱氧化器(qì)(RTO)處理(lǐ)塗布尾氣。為了提高淨化效率,係統采用了(le)三床式RTO,其工藝如圖2。

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1.3蓄熱式熱氧化器模型優化

1.3.1熱力計算及分析

不考慮RTO預熱階段燃燒室內(nèi)補充(chōng)的熱量,在投入運行時,印鐵塗布尾氣中的有機成分氧化(huà)所(suǒ)產生的(de)總熱量(liàng)將達到熱平衡,穩態流動時所產生的技術功數值很小,可以忽略,因此能量守恒如式(2):

RTO催化(huà)燃燒設備廠家

式中:η為尾氣(qì)中有機物的轉化效率(lǜ);ΔHi為單位時間內進入RTO有機物的燃燒熱值;Qj為各箱體表麵的散(sàn)熱量;C為尾氣的(de)比(bǐ)熱容(róng);q1為RTO出口氣體的流量;ΔT1為出口氣體(tǐ)與進口氣體的溫度差;q2為通過RTO高溫旁路氣體的流量,ΔT2為高溫旁路氣(qì)體與進口氣體的溫度差。

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式中:λ為導熱係數(shù);δ為RTO保溫材料的壁(bì)厚;ΔT為RTO爐體內外溫(wēn)度差;A為各箱體散熱麵積。

由式(2)、(3)可知,在尾氣中有機物產生的熱值固定的情況下,為了更好地產生效益,必須減少箱體表麵的熱損及直排氣體(tǐ)所帶走(zǒu)的(de)熱量。因此箱體表麵積固定(dìng)時,選擇導熱係數低的材料,同時適當增加(jiā)保溫材料的厚度來減少熱損。一般要求箱體(tǐ)表(biǎo)麵最高點的溫度比環境(jìng)溫度高50K。

1.3.2控製模型

影響RTO氧化(huà)的主要因素有氣體在(zài)RTO燃燒室的滯留時間及氧化溫度。氣體(tǐ)在燃燒室的滯留時間由尾氣(qì)量及燃燒室容積確定,根據經驗滯留時間一般(bān)在1.2s以上(shàng)。氧化溫度與尾氣中VOCs的成分有關,燃燒室的最低溫度一般要高於尾氣中VOCs的自燃點;通常(cháng)情況下,氧化溫度越高,氣體的淨化(huà)率(lǜ)越高,但溫度過高對設備的使用壽命有影響(xiǎng),尤其是影響餘熱鍋爐的壽命。溫(wēn)度(dù)的控製主要與各填料床的切(qiē)換周期及熱旁通閥的開啟狀態有關,表1為三床式RTO在尾氣投入運行時各周期閥門的邏輯狀態表。

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2運行結果及分析

上海寶鋼包裝(zhuāng)股份有限公司年產500t的VOCs尾氣處理裝置———RTO,自2014年5月投入運行至今,已連續運行32個月,運行穩定可靠(kào),其運行控製界麵見圖3。

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(1)經過多次、隨機抽查測量,RTO箱體表(biǎo)麵溫度(dù)維持在50~70℃之(zhī)間,滿足最高(gāo)溫度不高於環境溫度50K的要求。

(2)燃燒室溫度始終維持在(zài)850~950℃之間,保證尾(wěi)氣中的有機成分(fèn)充分氧化。

(3)尾氣直排溫度高於進氣溫度10K,完全(quán)達到小於40K的設計要求.

(4)煙囪平均出(chū)口溫(wēn)度150℃,低於180℃的設計要求。

(5)經當地環保部(bù)多次抽查,經過RTO裝置處理的印鐵塗(tú)布尾氣完全達(dá)到GB16297—1996《大(dà)氣汙染物綜合排放(fàng)標準》,VOCs的淨化率達到了99%,CO的淨化率達到了97%。

3與原有廢氣處(chù)理設備(bèi)的比較

2014年之前,上海寶鋼包裝股份有限公司一直采(cǎi)用直(zhí)燃(rán)式燃(rán)燒爐(TO)和催化燃燒爐(CO)兩種(zhǒng)環保技術,處理能力滿足當時國家的規定。隨著國內環保要求的進一步提高,尤其是上海地方標準的提出,公司原有的VOCs環保處理裝(zhuāng)置已很難滿足廢氣(qì)排放的要求,因此公(gōng)司嚴格按照新的排放標準對廢氣進行(háng)處理。

2014上海寶鋼包裝股(gǔ)份(fèn)有限公司采用的5萬m3/h風量蓄熱式(shì)熱氧化爐(RTO)裝置對車間生產VOCs廢氣進行處理(lǐ),該RTO裝置的熱回收率高(gāo)達96%以(yǐ)上,在處(chù)理過程中隻消耗(hào)很(hěn)少的燃料(liào),而且(qiě)塗裝生產過程中廢氣VOCs濃度較高,在經過RTO處理後完全能(néng)維(wéi)持設備自身的熱能損耗外(wài),還(hái)有部分富裕熱(rè)值可以供(gòng)企業加熱空氣通入烘箱輔助生產。與原有環保技術(shù)相比除了進一步提升環保性能外,還(hái)充分為企業節能,實現了真正意(yì)義上的一舉兩得。

經過實施驗證,自2014年5月8日RTO投入運行以來,上(shàng)海寶鋼包裝股份有限公司印(yìn)鐵尾氣達到了環保的要求,同時由於合理的設計,運行過程中天然氣和用(yòng)電量都有一定程度的降低。以印鐵塗(tú)布線正常生產為條件,RTO除了啟動需要燃料外,滿產(chǎn)運行時不需要補充天然氣,產量不足時需要補充少量燃料,平均燃氣耗量5m3/h。

若按照每年10次停車、啟動計算,每次啟動時需要100m3,年正常運行8000h,年(nián)消耗天然氣41000m3,燃氣單價4.2元,年運行(háng)成本(běn)為17.22萬元;同時裝機容量128kWh,年耗電按照工作小時約8000h,實耗為102.4萬(wàn)kWh/a,單價按上海市現行標準(zhǔn)0.72元/kWh計算,年運行成(chéng)本為73.73萬元。總能耗費用(電+燃氣)為90.95萬元。以前的塗(tú)布線觸媒環保設備年能耗費用為339萬,該項目的實施每年同比降(jiàng)低能源成本248萬元。

4結論

(1)采用蓄熱式熱氧化器處理塗布(bù)印鐵尾氣,可將尾氣的有毒有害(hài)成分完全氧化分解(jiě),排放達到GB16297—1996環保標準及上海市地(dì)方標準要求,可直接排入大氣,減少了對空(kōng)氣的汙染。

(2)本(běn)裝置從性能的可靠性、設備的使用壽命、日常的(de)維(wéi)護費用及(jí)年度能源損耗等方麵都優於目前同類其他的廢氣環保處理裝(zhuāng)置,為企業降本增(zēng)效(xiào)做出重要貢獻。

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