凹印廢氣沸石轉輪(lún)+三室RTO工藝
凹印廢氣沸石轉輪+三室RTO工(gōng)藝摘要
由於凹印產生(shēng)的VOCs廢氣有著低濃度、大風量的特點,如將此工藝風直接導入RTO處理會消耗大量天然氣,給企業帶來沉重的成本負(fù)擔。可通過轉輪濃縮提高(gāo)工藝(yì)氣體中的VOCs濃度,以實(shí)現RTO自(zì)維持運行,大幅降低了天然氣消耗量。 凹印廢氣沸石轉輪+三
由於凹印產生的VOCs廢氣有著低濃度、大風量的特(tè)點,如將此工藝風直接導入RTO處理會消耗大量天(tiān)然(rán)氣,給企業帶來沉重的成(chéng)本負擔。可通過轉輪濃縮提高(gāo)工藝氣體中的VOCs濃度,以實現RTO自(zì)維持運行,大幅降低了天然氣消耗量。
凹印廢氣沸石轉輪+三室RTO工藝
一、沸(fèi)石(shí)轉輪濃(nóng)縮工作(zuò)原理
沸石轉輪濃縮裝置可以(yǐ)分為吸附區(處理區)、脫附區(再生區)、冷卻區,濃縮轉輪在(zài)各個區內連續運(yùn)轉。
1、吸附區(處理區):VOCs廢氣通過前置過濾器後,通過沸石轉輪(lún)裝置的吸附(fù)區,在吸附(fù)區被(bèi)蜂窩狀沸石吸附,淨化後的氣體(吸附風)從沸石轉輪的吸附區排(pái)出(chū)。
2、脫附區(qū)(再生區):沸石轉輪吸附完成後旋轉(zhuǎn)至脫附區,吸附於沸石轉(zhuǎn)輪上的VOCs廢氣在(zài)脫附(fù)區(qū)經熱風處理後被(bèi)脫附、濃縮。濃縮後的風為脫附風。熱源則來源於冷卻區加溫的空氣和RTO的高溫熱旁通。
3、冷卻區:沸石轉輪脫附(fù)完成後旋轉至冷卻區,以(yǐ)常溫空氣使沸石(shí)冷卻(què)至常溫後再旋轉至吸附區。常溫空氣通過沸石後被加熱,重新利用至脫附區使用。
二、三室RTO工作原理
三室RTO裝置(zhì)設有3個蓄熱室、2個燃燒器、風機和風管通道等(děng)。經沸石轉輪濃縮脫附後的高濃度工藝廢氣(qì)進入三室RTO係統,通過燃燒器的升溫(wēn),升溫到800℃以上,廢(fèi)氣在高溫(wēn)條件下分(fèn)解為CO2、H2O。分解過程中熱量被蓄熱槽貯存起來(lái),用於預熱新進入的廢氣。
三室RTO裝置按以上過(guò)程周期性運行。蓄熱室底部設有切換閥和風管通道,可以控製廢氣的(de)進出方(fāng)向,使(shǐ)蓄(xù)熱室進氣、出氣、吹掃交替進行。
RTO換向切換閥的控製流程和切換(huàn)時間間隔由PLC控(kòng)製,換向切換時間設置為1.5~2.0min。周期性的換向切換將使熱(rè)量均勻分布在整個燃燒室內,因此燃(rán)燒室的溫度保持基本恒定,達(dá)到廢氣分解溫(wēn)度,RTO在正常運行過程中,不需要外部熱源(yuán),僅(jǐn)停(tíng)機後再次開機時需天然氣(qì)助燃。
RTO設置了高溫熱旁通,多餘的熱量用來供轉輪脫(tuō)附功能使用(yòng)和進行(háng)熱量回收(shōu)再利用(yòng),大大降低了能耗。
VOCs經過800℃高溫後,主(zhǔ)要成分轉(zhuǎn)化為CO2和H2O,不再產生危險廢物。RTO產生的高溫,一部分用於轉輪脫附,另一部分餘熱通過換熱器進行熱回(huí)收,直(zhí)接對凹印生產(chǎn)線烘箱進行預熱(改造為(wéi)兩(liǎng)層雙烘箱結構),顯著提(tí)高(gāo)了經濟效益和環境效益。
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