中高濃度(dù)VOCs蓄熱催化燃燒(RCO)淨化技術
中高濃度VOCs蓄熱催化燃燒(RCO)淨化技術
近階段,各省市紛紛(fēn)加強大氣(qì)治理,VOCs治理政策也相繼出(chū)台(tái),本文將介紹中高濃度VOCs(揮發性有機物)蓄熱催化燃燒(RCO)淨化技術,案例詳解如下(xià):【技術名(míng)稱】中高濃度VOCs蓄熱催化燃燒(RCO)淨化技(jì)術
【技術內容】
在旋轉閥式蓄熱(rè)催化燃燒設備中,首(shǒu)先利用堇青石-莫來石複相材料的蓄熱和(hé)放熱性能,加(jiā)熱未(wèi)反(fǎn)應的有機廢氣(qì),在蓄熱催化一體化材料上發生催化氧化反應,氣體中的揮發性有機物轉(zhuǎn)化為二氧化碳和水,並釋放反應熱,反應後的(de)氣體將熱量傳遞給蓄熱(rè)材料(liào),以高(gāo)於進口氣體20~30℃的溫度排放(fàng)。
【技術亮點】
該技術(shù)的熱回收效率(lǜ)可達90%;有機物淨化效率95%以上(shàng);
適用的有機物濃度範(fàn)圍為500mg/m3以上,無二次汙染物排放;
單(dān)位投資大致為50~100萬/10000m3,穩定運行隻消耗係統(tǒng)風機功率,同時可以副產熱水或蒸(zhēng)汽。
【適用範圍】中高濃(nóng)度有機廢氣,特別是各類烘幹廢氣
典型案例
【案例名稱】15000m3/h幹式機烘幹工藝有機廢氣淨化工程
【項目概況】
本項(xiàng)目於2013年6月建設(shè)完(wán)成並投入運(yùn)行,主要從事聚氨酯二榔皮(pí)的加工製造,在加工(gōng)過程中使用丁酮(MEK)、乙酸乙酯(EAC)、醋(cù)酸丁酯(BAC)、乙二醇(chún)丁醚(BCS)、甲(jiǎ)基異丁基酮(MIBK)等有機溶劑,烘幹過程中有機廢氣揮發到環境中。經收集(jí)後有機廢氣(qì)風量為15000m3/h,濃度為5000~8000mg/m3。
【主要工藝原理】
本項目(mù)采用RCO技術淨化烘幹有機廢(fèi)氣,主要工(gōng)藝(yì)原理如下:有(yǒu)機廢氣經收集管道(dào)進入旋轉閥式(shì)RCO設備,首先經過蓄熱體(堇青石-莫來石複相材料),蓄熱體將熱量(liàng)傳(chuán)遞給未反應(yīng)的有機廢氣,氣體溫度被加熱到催化劑反應溫度,然後在蓄熱(rè)催化一體化材料上發生催化氧化反應,氣體(tǐ)中的揮發性有機物轉化為二氧化碳(tàn)和水(shuǐ),並釋放反應(yīng)熱,反應後(hòu)的(de)氣體將熱量傳遞給另一側的(de)蓄熱材料,最後(hòu)以(yǐ)高於進口氣體20~40℃的溫度排放(fàng)。
設備內部的蓄熱催(cuī)化(huà)床分成(chéng)八等份(也可設計成十二或者十六等份),床層(céng)固定不(bú)動,其中(zhōng)大約三份是進氣區,三份是排氣區,一份是吹掃區,一份是盲區。由(yóu)旋轉閥控(kòng)製氣(qì)體進出,實現蓄熱催化床(chuáng)內的流向變換。吹掃風機對吹掃區進行吹掃,防(fáng)止未淨化的氣體在(zài)轉入排氣區時排走。盲區是不通氣(qì)的,防止(zhǐ)氣體混合。
從RCO設備出來的氣體少量通過排氣筒排放,大部分(fèn)返回到烘幹生產線中,減少烘道(dào)電加熱(rè)器的(de)工(gōng)作時間(jiān)和功率(lǜ)。同時(shí)RCO設備內有機物氧化反應釋放的熱量大,需要通過散熱風機鼓入環境空氣進行散熱,以維持適宜的催化燃燒溫(wēn)度,RCO設備內部設計非(fēi)接觸式氣(qì)氣換熱器(根據情況也可設計成氣液換(huàn)熱器),換熱器出口氣體溫度為180~200℃,可以企業貼板幹(gàn)燥工序(此工序需要(yào)85~90℃的熱水)和吊掛幹燥工序的熱源(此工序需要40~50℃的熱空氣)。
【關鍵技(jì)術或(huò)設計創新特色】
u采用先進蓄熱式催化(huà)燃燒工藝,淨化效率高(gāo)達98%以上。
u高效的熱量回收率,熱(rè)回收效率≥95%。
u運行費用低(dī),在(zài)有機廢氣達到一(yī)定濃度時,基本不需要再進行輔助加熱(rè),節省了能耗(hào)。
u不產生氮氧化物等二次汙染物。
u全自動控製(zhì),操作方便。
【主要技術指標】
【投資及運(yùn)行效益分析】
根據第三方(fāng)檢測機(jī)構出具的(de)檢(jiǎn)測報告,本項目係統出口煙氣指標滿(mǎn)足《合成革(gé)與人造革工業汙染物排放標準》(GB21902-2008)中(zhōng)聚氨酯幹法工藝廢氣的排放標準的要求,有機廢氣淨化效率達到98%以上(shàng)。
【投資費用】本工程總投資約(yuē)170萬元。
【運行費用】
根據2013年7~8月實際運行情況,預計年運行費用約為17.1萬元,年維修費用約2萬元。由於進氣中有機物(wù)濃度(dù)高,燃燒釋放的熱量大,反應室需要外界鼓空氣降溫,降溫用的空氣出口溫度為(wéi)180~200℃,可用於生產80~90℃的熱水4t/h,供貼(tiē)板(bǎn)幹燥工序用;氣(qì)液換熱器出口的低品位熱風可以用於吊掛幹燥工序。原先企業生產熱水和熱風均用鍋爐蒸氣,RCO設備運行後可有效(xiào)減少(shǎo)鍋爐燃煤用量。
【用戶意見(jiàn)】
本項目投運至今,各項技術指標優(yōu)良,無任何環保事故,係統淨化效率達到(dào)設計(jì)要求(qiú),各項耗能指標達到或優於設計要求,副產熱風,可生產熱水,用於產品(pǐn)加工。該淨化工程為我公司(sī)帶來了顯著的環境和經(jīng)濟效益,擬在其(qí)他生產線推廣應用。